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板框壓濾機的污泥深度脫水工藝優(yōu)化

分類:技術(shù)文獻 700

引言

近年來,隨著國家對水污染問題重視程度的日 益提高,我國污水處理工程建設(shè)進入快速發(fā)展階段。伴隨污水處理能力的提高,污泥產(chǎn)量逐年攀升, 對污泥的妥善處理也備受關(guān)注。近期國家相關(guān)部門 出臺 CJ/T 249—2007《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置混合填埋泥質(zhì)》,要求混合填埋污泥含水率≤ 60%。而如今使用最廣泛的帶式脫水機和離心脫水機泥餅 含水率下限一般只能達到 78% 左右 ,為此,對處置方式為混合填埋的污泥,需采取深度脫水工藝。

板框壓濾機的污泥深度脫水工藝優(yōu)化-板框廂式隔膜壓濾機

國內(nèi)外的工程實踐表明,若先使用化學藥劑對污泥進行調(diào)理,再通過板框壓濾機壓濾,泥餅含水率的下限可達 60% 以下 [2-3]。本文結(jié)合佛山市容桂第二污水廠工程的建設(shè)實踐,介紹其污泥深度脫水工藝設(shè)計方案,并對常規(guī)的污泥調(diào)理設(shè)計方法進行優(yōu)化。

容桂第二污水廠總體方案概述

佛山市容桂第二污水處理廠位于眉蕉河南岸東側(cè)、桂洲水道與眉蕉河交界處的華天路安樂閬苑東南兩側(cè),總用地面積約?5.08?hm2,服務(wù)范圍為眉蕉河與碧桂路交接連結(jié)線以東區(qū)域,面積 24.44 km2,總規(guī)模為 12 萬 m3/d,近期一階段(2012 年)建設(shè)規(guī)模為3萬 m3/d。設(shè)計進、出水水質(zhì)見表 1。

名 稱 BOD5 CODCr SS +NH4 -N TN TP
進水 /mg·L-1 150 300 200 30 40 4
出水 /mg·L-1 20 40 20 8(10) 20 1.0
處理程度 /% 86.7 86.7 90 73.3(66.7) 50 75.0

污泥深度脫水工藝設(shè)計

為縮短壓濾機進泥時間,增大處理能力并降低能耗,一般要求壓濾機進泥含水率在 98% 以下,而污水廠剩余污泥含水率多在?99.2%?左右。為此,在進行壓濾之前,一般先進行污泥濃縮、調(diào)理,將 污泥含水率從 99.2% 濃縮至 98%~97%,通過物理、化學或生物方法改善污泥的脫水性能。

調(diào)理劑的選擇及投加量

污泥在進行機械脫水之前,為改善脫水性能,一般需進行化學調(diào)理、物理調(diào)理和生物調(diào)理, 而鑒于化學調(diào)理操作簡單、成本較低、效果穩(wěn)定, 應(yīng)用最為廣泛。總的來說, 兩兩組合的調(diào)理劑對污泥脫水性能的改善效果要優(yōu)于單一調(diào)理 劑,而通過對 CTS(殼聚糖)+PAM、FeCl3+CTS、FeCl3+PAM、FeCl3+CaO 這 4 組調(diào)理劑對比實驗發(fā)現(xiàn),F(xiàn)eCl3+CaO 組合脫水效果最好,且成本也最低 。

本項目即采用 FeCl3+CaO 作為污泥調(diào)理劑, FeCl3 投 加 量 按 3%~5%[g FeCl3/(g 干 污 泥 )], CaO 投加量按 20%~30%[g CaO/(g 干污泥)]。

壓濾機選型

本項目選用全自動廂式隔膜壓濾機 2 臺,1 用1 備,單臺過濾面積 150 m2。經(jīng)藥劑調(diào)理后,干污泥量增加 20%~30%,本項目按最大投藥量計算干泥量約 4.68 t/d,單臺壓濾機工作時間按 16 h 計,壓濾機壓濾周期一般≤ 4 h,則每天運行 4 個周期,每周期處理干泥量約 1.17 t,對應(yīng)壓濾機出泥含水率 60%,泥量約 2.66 m3(泥餅密度按 1.1 kg/L 計),壓濾機隔膜在壓榨前后腔室體積之比取 1.6(一般為 1.3~2.0),壓濾機隔膜腔室的間隙取 30 mm(一般為 30 ~ 40 mm),則理論計算的總過濾面積約 142 m2,設(shè)計取過濾面積 150 m2。

污泥濃縮調(diào)理設(shè)計

常規(guī)污泥濃縮調(diào)理設(shè)計方案

常規(guī)的污泥濃縮調(diào)理工藝一般將濃縮和調(diào)理分 開,分別設(shè)置污泥濃縮池(也有采用機械濃縮方法) 和污泥調(diào)理池,污泥濃縮池連續(xù)進泥。

1)污泥濃縮設(shè)計。進泥含水率 99.2%,污泥量為 450 m3/d。設(shè) 2 座污泥濃縮池,單座直徑 7.0 m,有效水深 4 m,污泥負荷 46.8 kg/(m2·d),水力停留時間 16.4 h。

2)污泥調(diào)理設(shè)計。進泥含水率 97 ~ 98%, 設(shè) 2 座污泥調(diào)理池, 交替使用, 單座尺寸 B×L = 4 m×4 m,最大有效水深 4 m。每座調(diào)理池一周期調(diào)理的干泥量與壓濾機一周期處理量一致。本項目壓濾機一周期處理干泥量 1.17 t,對應(yīng)含水率97% ~ 98%,濕污泥量為 39 ~ 58.5 m3,調(diào)理池有效容積 64 m3,滿足要求。

常規(guī)設(shè)計存在的不足

1)污泥濃縮池濃縮時間長,對采取生化除磷工藝的污水廠,存在厭氧釋磷,需對上清液再進行處理。

2)池體數(shù)量多,占地面積大、土建費用高。

優(yōu)化設(shè)計方案

考慮到常規(guī)設(shè)計存在的不足,本項目設(shè)計時結(jié)合污水廠業(yè)主單位的運行習慣和經(jīng)驗,將濃縮池和調(diào)理池合并,污泥預(yù)處理方式由常規(guī)的不同池先濃縮后調(diào)理,改為同步或同池濃縮調(diào)理,即先將99.2% 的剩余污泥注入濃縮調(diào)理池,灌滿后靜止沉淀,完成泥水分離后,通過池體上設(shè)置在不同深度上的排水閥門排除上清液,然后加入調(diào)理藥劑進行調(diào)理,完成后進入板框壓濾機壓濾。

本項目濃縮調(diào)理池共設(shè) 2 座,單座尺寸寬 × 長 =5.5 m×5.5 m,最大有效水深 4 m,在池深方向每個 1 m 設(shè)置放水閥。濃縮調(diào)理池運行方式如下。

1)將 99.2% 的剩余污泥注入濃縮 / 調(diào)理池(約60 min)。濃縮調(diào)理池有效池容 121 m3,干污泥量約 0.97 m3,加藥調(diào)理后泥量 1.17~1.26 m3,與單臺壓濾機一周期處理泥量匹配。

2)灌滿后靜止沉淀(約 20 min 以內(nèi))。根據(jù)佛山當?shù)仄渌鬯畯S的運行經(jīng)驗,CASS 池排除的剩余污泥靜沉后,一般在 20 min 以內(nèi)即可完成泥水分離,有時時間會更短。

3)排上清液(時間≤ 40 min)。泥水分離后,通過池體上設(shè)置在不同深度上的排水閥門排除上清液,根據(jù)運行經(jīng)驗,排水量可達到 1/2 ~ 2/3 池容。排除上清液后,池中的污泥含水率已達到98.4%~97.6%。

4)加藥調(diào)理(時間≤ 60 min)。上清液排除后,加入化學藥劑,攪拌調(diào)理。

5)出泥(時間≤ 60 min)。該過程屬于壓濾周期里的進泥過程,污泥調(diào)理后,先通過低壓大流量污泥泵打入壓濾機,再通過高壓低流量污泥泵進行保壓,進泥時間控制在 60 min 以內(nèi)。通過調(diào)整運行方案,可實現(xiàn)污泥濃縮調(diào)理同池進行,整個周期可以控制在 4 h 以內(nèi)(含排泥進壓濾機的時間),與壓濾機的壓濾周期 4 h 匹配。

經(jīng)濟技術(shù)比較

在運行管理方面,與常規(guī)設(shè)計相比,優(yōu)化后的設(shè)計方案需要增加上清液排放這一程序,運行管理的工作量稍有增加。但少了污泥濃縮池刮泥機及污泥濃縮池至調(diào)理池之間的污泥泵,設(shè)備維護量和維護費用大大減少。在工程投資方面,優(yōu)化后的設(shè)計方案雖然污泥調(diào)理池尺寸稍有增加,但減少 2 座污泥濃縮池,經(jīng)初步測算,污泥調(diào)理段的工程費用可節(jié)省 50% 左右。在工程占地方面,污泥調(diào)理段的占地面積可節(jié)省 55% 以上。

結(jié)語

污泥深度脫水前一般需要對污泥進行濃縮和藥劑調(diào)理,常規(guī)的設(shè)計方法是將污泥濃縮和污泥調(diào)理設(shè)在 2 個不同的池子進行,濃縮池按設(shè)計規(guī)范采用較長的停留時間,不僅有釋磷風險,而且占地和工程投資均較大。本項目在設(shè)計過程中通過調(diào)研和分析污水廠業(yè)主單位的運營習慣和經(jīng)驗,將濃縮和調(diào)理合到一個池子進行,通過調(diào)整運行方案來實現(xiàn)污泥調(diào)質(zhì),不僅滿足運營單位的需求,又有效地節(jié)約占地和工程投資。本項目的設(shè)計方法也是對“運行引導(dǎo)設(shè)計”這一理念的有益嘗試,實踐證明工程效益明顯。

板框壓濾機的污泥深度脫水工藝優(yōu)化-板框廂式隔膜壓濾機

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