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煉軋廠煉鋼污泥壓濾機(jī)處理案例

分類:冶金行業(yè) 應(yīng)用 157
煉軋廠煉鋼污泥壓濾機(jī)處理案例-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

 

煉軋廠煉鋼污泥處理系統(tǒng)

受全球金融危機(jī)沖擊,冶金企業(yè)普遍面臨微利或虧損困境,安鋼也未能幸免。想要突破困境、提升競爭力,提高設(shè)備效率、實(shí)現(xiàn)低成本運(yùn)行與節(jié)能降耗是必由之路。本文針對安鋼第二煉軋廠煉鋼污泥處理系統(tǒng)的運(yùn)行現(xiàn)狀、存在問題,提出優(yōu)化措施并核算效益,為系統(tǒng)高效運(yùn)行提供支撐。

該廠煉鋼污泥處理工藝流程為:煤氣洗滌水經(jīng)粗顆粒分離機(jī)去除雜物后,流入斜管沉淀器沉淀,上清液經(jīng)冷卻后循環(huán)使用;沉淀污泥經(jīng)螺旋輸泥機(jī)進(jìn)入調(diào)節(jié)池,由泥漿泵提升至濃縮罐,與絮凝劑混合后經(jīng)帶式壓濾機(jī)脫水處理,濾液回送斜管沉淀器再處理。

建廠以來,該廠已投建5臺(tái)帶式壓濾機(jī)、22臺(tái)斜管沉淀器及配套泵組、加藥系統(tǒng)等設(shè)備,但因缺乏科學(xué)指導(dǎo)和理論依據(jù),運(yùn)行中存在諸多問題:一是泥漿濃度過高,導(dǎo)致閥門堵塞、壓濾機(jī)效率低,斜管沉淀器積泥影響出水水質(zhì);二是泥漿濃度過稀,無法形成合格泥餅,浪費(fèi)電能且磨損設(shè)備;三是泵組公用時(shí)間長,電能浪費(fèi)嚴(yán)重。

針對上述問題,采取四項(xiàng)優(yōu)化措施:一是穩(wěn)定絮凝劑用量,確定PAM加藥量為6KG/池,利用40℃左右煤氣洗滌外供水溶解,確保溶解充分;二是確定壓濾機(jī)最佳進(jìn)泥流量為25m3/h,對應(yīng)最佳泥漿濃度C;三是明確斜管沉淀器放泥量,以Q=0.65*N(Q為放泥量、N為24小時(shí)煉鋼總爐數(shù))計(jì)算,通過液位計(jì)監(jiān)測泥漿池液位;四是優(yōu)化壓濾機(jī)開機(jī)臺(tái)數(shù),以“多開機(jī)、短工時(shí)”為原則,確保24小時(shí)內(nèi)處理完所有污泥,兼顧節(jié)能與煉鋼正常運(yùn)行。

效益核算顯示,原運(yùn)行模式每班開機(jī)1臺(tái)壓濾機(jī),日均耗電量4452kwh;優(yōu)化后增加壓濾機(jī)開機(jī)臺(tái)數(shù)、縮短運(yùn)行時(shí)間,泵組運(yùn)行時(shí)間減半,日均節(jié)約電能1896kwh,年節(jié)約電費(fèi)約42.32萬元。

此次優(yōu)化顯著提升了壓濾機(jī)效率,穩(wěn)定了出水水質(zhì),減少了設(shè)備堵塞和職工勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能創(chuàng)效,其經(jīng)驗(yàn)值得相關(guān)冶金企業(yè)推廣。

技術(shù)咨詢:188517-18517,郵箱:suton@su-ton.com。

 

標(biāo)簽:壓濾機(jī)壓濾機(jī)廠家污泥壓濾機(jī) 上一篇: 下一篇:
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