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煉軋廠煉鋼污泥壓濾機處理案例

Category.冶金行業(yè) appliance 153
煉軋廠煉鋼污泥壓濾機處理案例-板框廂式隔膜壓濾機

 

煉軋廠煉鋼污泥處理系統(tǒng)

受全球金融危機沖擊,冶金企業(yè)普遍面臨微利或虧損困境,安鋼也未能幸免。想要突破困境、提升競爭力,提高設(shè)備效率、實現(xiàn)低成本運行與節(jié)能降耗是必由之路。本文針對安鋼第二煉軋廠煉鋼污泥處理系統(tǒng)的運行現(xiàn)狀、存在問題,提出優(yōu)化措施并核算效益,為系統(tǒng)高效運行提供支撐。

該廠煉鋼污泥處理工藝流程為:煤氣洗滌水經(jīng)粗顆粒分離機去除雜物后,流入斜管沉淀器沉淀,上清液經(jīng)冷卻后循環(huán)使用;沉淀污泥經(jīng)螺旋輸泥機進入調(diào)節(jié)池,由泥漿泵提升至濃縮罐,與絮凝劑混合后經(jīng)帶式壓濾機脫水處理,濾液回送斜管沉淀器再處理。

建廠以來,該廠已投建5臺帶式壓濾機、22臺斜管沉淀器及配套泵組、加藥系統(tǒng)等設(shè)備,但因缺乏科學(xué)指導(dǎo)和理論依據(jù),運行中存在諸多問題:一是泥漿濃度過高,導(dǎo)致閥門堵塞、壓濾機效率低,斜管沉淀器積泥影響出水水質(zhì);二是泥漿濃度過稀,無法形成合格泥餅,浪費電能且磨損設(shè)備;三是泵組公用時間長,電能浪費嚴(yán)重。

針對上述問題,采取四項優(yōu)化措施:一是穩(wěn)定絮凝劑用量,確定PAM加藥量為6KG/池,利用40℃左右煤氣洗滌外供水溶解,確保溶解充分;二是確定壓濾機最佳進泥流量為25m3/h,對應(yīng)最佳泥漿濃度C;三是明確斜管沉淀器放泥量,以Q=0.65*N(Q為放泥量、N為24小時煉鋼總爐數(shù))計算,通過液位計監(jiān)測泥漿池液位;四是優(yōu)化壓濾機開機臺數(shù),以“多開機、短工時”為原則,確保24小時內(nèi)處理完所有污泥,兼顧節(jié)能與煉鋼正常運行。

效益核算顯示,原運行模式每班開機1臺壓濾機,日均耗電量4452kwh;優(yōu)化后增加壓濾機開機臺數(shù)、縮短運行時間,泵組運行時間減半,日均節(jié)約電能1896kwh,年節(jié)約電費約42.32萬元。

此次優(yōu)化顯著提升了壓濾機效率,穩(wěn)定了出水水質(zhì),減少了設(shè)備堵塞和職工勞動強度,實現(xiàn)了節(jié)能創(chuàng)效,其經(jīng)驗值得相關(guān)冶金企業(yè)推廣。

技術(shù)咨詢:188517-18517,郵箱:suton@su-ton.com。

 

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